看了噴漿造粒干燥塔的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
噴漿造粒干燥設備的改造
存在的問題
粒度控制難度大,內破碎負荷加重,由于大顆粒(超過必3mm)重返機頭,致使系統粒度偏大,為保證粒度指標只好減少噴漿量,進行重新破碎調整,每次花費時間都在5h左右,在調整過程中常出現成品外形不規則,具有細粉難以篩除,產品質量(粒度)無法保證。經觀察分析,我們認為這一問題屬于干燥設備內分級錐分級效果不佳所致。大顆粒重返機頭,繼續涂布粘結,周而復始。造成內破碎負荷加重,因超載而電機燒壞。
機頭容易化料,嚴重時已熔化的物料進人迷宮式密封圈(碳化纖維盤根密封件填料的作用和特點),生產無法進行,被迫停車清理,費功費時。此問題是內返料落料位置不合理,易直接受高溫作用,脫水熔化所造成。
臺時產量偏低,適應不了日產量在110t以上的生產負荷,原因是系統粒度波動大,細粉過多,干線時常堵塞,達不到長周期連續運行,限制了裝置潛在能力的發揮。
改造之后的效果
取消了原有的干燥設備內分級錐,重新設計安裝了分級裝置,徹底解決了大顆粒復返機頭的弊端,減少了內破碎負荷40%一50%,臺時產量增加30%,在料漿指標正常情況下,日產量可達150t以上,操作省力省心,尾氣風機、除塵器等干線也由此可實現連續運行60天以上不清堵,實現了長周期連續運行。
根據干燥設備內物料流動性強的特點,在機尾篩分區設計安裝了物料分布器,增加有效篩分面積90%以上,從而保證了產品質量(粒度),必1一4mm顆粒可長期穩定在90%以上,且均勻光滑,無細粉。
設計并改造了干燥設備內螺旋通道在干燥設備頭的落料位置和物料運動方向。根除了機頭化料,保證了裝置連續運行,節約了維修經費。
暫無數據!
污泥干化處置迎來政策春風 污泥面臨巨大處置壓力。業內分析稱,假設污泥處置成本為270元/噸,每噸每天污泥投資成本為65萬,2020年污泥無害化處置率達到90%要求,可得到未來五年污泥運營空間
五. 藥用噴霧干燥機選型與客戶條件有關的內容: 1、設備的生產能力:小時水份蒸發量是干燥機的能力指標,且直接影響投資大小和設備的利用率。在以年產干粉指標折算時,應充分提高干燥機的運行時間率,盡量安排長
四.藥用噴霧干燥機的型式和基本功能: 根據噴霧干燥機的特點;藥品物料的特性;以及GMP對設備的要求綜合進行考慮,對大多數物料而言: A、機
中法環境污泥干化廠項目檢測中心順利封頂 北極星節能環保網訊:由蘇州中正建設工程有限公司項目三部承建的蘇州工業園區污泥處置及資源化利用項目二期工程共三幢單體,一幢3層的干化車間,一幢3層的檢測
七、顆粒大小的調節。 通過調整噴霧壓力與噴嘴孔徑來調整粉料粒徑。一般壓力增大、噴霧高度增加,霧滴變小;反之噴霧高度下降,霧滴變大。噴嘴孔徑縮小,顆粒變小;噴嘴孔經增大,顆粒變大。生產中通常要求大顆
三、增加塔頂輔助噴嘴。 由于目前陶瓷廠多用壓力式噴霧干燥塔、其熱風是從上入塔,漿料則向上噴,導致塔頂上部有相當高的熱空間無霧滴進入。為了充分利用熱源、提高粉料產量,可在塔頂增設輔助噴嘴。 四、改進